1、噪音值範圍
因爲羅茨風機随著(zhe)壓力的增大,或者轉速的增高,噪音值都是有差異的,所以,這裏隻能給大家一個大緻的範(fàn)圍。
整體噪音範(fàn)圍:70-90分貝(bèi)。
HDfj11.cOm
2、噪音與轉速的關系
轉(zhuǎn)速越高,噪音值越大,2300轉(zhuǎn)的噪音要高於(yú)1840轉(zhuǎn)的噪音高於(yú)1530轉(zhuǎn)。
1530轉的風機壓力9.8kpa,噪音值隻有70多分貝(bèi),當(dāng)轉速提升到2300轉,噪音會超過80分貝(bèi)。
3、噪音與壓力的關系
壓力越高,需要的電機功率就會提升,同樣轉速的風機1530,壓力在9.8kpa時,噪音70多分貝(bèi),當(dāng)壓力提升至1公斤時,風機的噪音值接近90分貝(bèi)。
關於(yú)風機的噪音測量,我們可以在某寶(bǎo)上買一個噪音測試的設備,在距離風機1米處進行測量。關於(yú)噪音問題的解決,可以看下這篇文章《羅茨風機噪音解決方法》
錦工風機專業生産(chǎn)羅茨鼓風機,如果您有此方面的採(cǎi)購問題,可以聯系我們的全國免費客服熱線
:三葉羅茨鼓風(fēng)機産(chǎn)品列表
錦工風(fēng)機給大家介紹一下三葉羅茨鼓風(fēng)機産(chǎn)生雜音原因和降低運行過程中噪音的方法
解決三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)漏油的方法:
1.密封磨損,造成軸端漏油,需要對(duì)設備(bèi)密封進行更換。
2.三葉羅茨鼓風機壓力值高於(yú)規定值,将設備(bèi)壓力調整至正常水平。
3.三葉羅茨鼓風(fēng)機通風(fēng)口堵塞導(dǎo)緻油洩漏到機殼中,需要将通風(fēng)口疏通,中間腔安裝上具有孔徑的旋塞。
4.油箱位較(jiào)高,排油口漏油,需要降低油位。
三葉羅茨鼓風(fēng)機産(chǎn)生雜音的原因:
1.風(fēng)機的安裝位置不正確(què)。
2.羅茨鼓風機的啓動壓力過高,導(dǎo)緻過熱並(bìng)損壞羅茨鼓風機。
3.在生産(chǎn)過程中,大的磨料顆粒會進入羅茨鼓風機,並(bìng)導緻機器磨損。
4.機械故障:組裝不良,導(dǎo)向齒(chǐ)輪和轉子位置不在轉子之内,齒(chǐ)輪因過載或潤滑不足而損壞,軸承磨損。
原因是羅茨鼓風(fēng)機的精度可能會(huì)降低或受到嚴重污染,這可能會(huì)在羅茨鼓風(fēng)機運行期間引起異常噪音。
在羅茨鼓風機正常運行過程中出現異常噪音後,有必要立即檢查風機的啓動壓力是否達(dá)到規定值,並(bìng)通過電流表檢查風機電機的輸入電流,以檢查風機電機的輸入電流是高還是低。
降低三葉羅茨鼓風(fēng)機在運行過(guò)程中噪音的方法:
安裝消聲器、加裝隔聲罩或者改造風機房或者進行管道包紮等等,這些方法都可以有效地減低噪音幹擾,實現噪聲控制,這些都是時下已經用於生産的噪音一般控制方法,實現起來比較容易,並(bìng)且已經取得瞭(le)比較好的效果。
噪音的控制方法就是盡力避免和減少噪聲源産(chǎn)生的噪聲輻射,即減少脈沖(chōng)力。改進羅茨鼓風機的氣動設計、完善三葉羅茨鼓風機的安裝、運行方式,是三葉羅茨鼓風機實現降噪根本的途徑。
解決三葉羅茨鼓風(fēng)機溫度過(guò)高的措施:
1.保持通風(fēng),内外空氣合理流暢(chàng)的循環,才能讓空氣更好的運轉。
2.風機如果安裝在室内,條件允許我們可以安裝下降溫設備(bèi),比如:空調,風扇等,如果電(diàn)機的溫度持續升高,就會降低使用壽命。
3.一般風機都安裝有隔音裝備(bèi),在夏天的時候,我們要把隔音罩打開。如果隔音罩不打開,設備(bèi)内部就會形成一個密閉(bì)空間,就會導緻吸入的溫度偏高,出口的溫度也會升高。
4.及時清理,機器運轉工作一段時間後,我們就需要對設備(bèi)進行一下清理,溫度高的原因可能是因爲風機的濾清器和消聲器阻塞瞭(le),導緻溫度的升高,這時候我們需要對對機器進行清潔打掃,除去内部的灰塵。
5.減(jiǎn)少管道的彎路,管道越短,承受的壓力就會(huì)越小,管道損失就會(huì)越小。
:
案例如下:“廠(chǎng)裏有幾台羅茨風(fēng)機,噪音嚴重超标,不符合規定,要怎麽才能把羅茨風(fēng)機的噪音降下來。有使用羅茨風(fēng)機的給出個注意,有照片的zhui好能上個照片。謝謝”
針對(duì)這個問題,網友一緻反應是:加裝消音房,這個方法很直接,但也是zhui有效的方法,錦工·風機小編(biān)也非常同意這樣的方法,網友有很多提議,錦工風機進行彙總,大家一起來看一下:
1、首先,要檢查羅茨風(fēng)機(jī)是否存在故障,可能是故障引起的高噪音;
2、其次,加裝消音房,上面的網友也都提及到瞭(le),這是zhui簡單(dān)的方法;錦工風機客戶案例
3、關於(yú)進出口消音器,羅茨風機一般都會配置進出口消音器的,所以,上面網友說,要加裝進出口消音器,可能針對(duì)的是一些小型号的羅茨風機。
4、關於減震器,上面網友提及到,減震器,一般三葉羅茨風機使用減震器,而二葉羅茨風機一般都是直接安裝在基礎之上的,如果二葉羅茨風機需要安裝減震器,需要對羅茨風機機頭與電機進行分離開減震,不能使用同一個底座。
5、羅茨風機的噪音問題是普遍存在的現象,對噪音有特殊要求的企業都會單(dān)獨建立廠(chǎng)房安置風機,或者加裝消音房進行噪音隔離。
備注:有一些小型号的羅茨風機噪音值在90分貝(bèi)左右,所以,我們採(cǎi)購風機時可能會採(cǎi)購到消音器很小的風機,如果我們的風機是安裝在室外空曠的地方,如:增氧機,消音器可以不用進行改裝,如果消音器降噪效果不是很好,我們可以考慮改裝消音器。
文章:
>>雙油箱低噪音羅茨風機8點(diǎn)調(diào)試注意事項!
>>羅茨鼓風機振動(dòng)大噪音大發燙的原因及解決辦(bàn)法!
>>羅茨風(fēng)機噪音産(chǎn)生的原因及如何解決!
>>羅茨風(fēng)機降噪的3個(gè)方法,讓您遠離噪音污染!
>>低噪音羅茨風(fēng)機(jī)是如何做到低噪音的?
>>大降低高壓羅茨風(fēng)機的噪音!錦工羅茨風(fēng)機廠(chǎng)家知識【精選】
高壓水冷型三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)噪音問題
高壓水冷型三葉羅茨鼓風(fēng)機維護(hù)和檢修:
1.氣量不足,可能是管道洩漏,進氣口消聲器堵塞,皮帶(dài)打滑,安全閥洩漏,閥門關閉(bì),水位上升,管道受陰極影響。
2.風(fēng)機過(guò)熱,可能是排氣壓力過(guò)高,吸氣消聲器堵塞,風(fēng)機環境溫度過(guò)高。
3.漏油:油可能太多。
4.電(diàn)動(dòng)風機不轉,如果滑輪可以用手移動(dòng)一周,則應檢查電(diàn)機和電(diàn)源。
5.如果電(diàn)機通電(diàn)時發出電(diàn)流且滑輪無法用手移動(dòng),請檢查風機内的葉輪是否過髒或有異物或軸承損壞。
6.風(fēng)機不應超載,潤滑部件應符合規(guī)定的要求。注意潤滑脂的質量和更換的頻率。
7.定期或定期聽高壓水冷型三葉羅茨鼓風機無異常聲音,如果發生内部碰撞或摩擦現象,請立即停止機器並(bìng)檢查軸承或齒(chǐ)輪是否磨損或移位。
8.高壓水冷型三葉羅茨鼓風機軸承位置基本上沒有變(biàn)化。如果有必要,在前後軸承上更換墊(diàn)圈以解決問題。一般情況下,葉輪的工作面不允許镗孔,以免影響風機的性能。
9.高壓水冷型三葉羅茨鼓風機運轉時應始終注意以下事項,風量排出,齒(chǐ)輪油,軸承黃油,電機電流,電壓,噪音,振動,溫度,皮帶(dài),皮帶(dài)輪等因素。
10.風機有異常噪音,應首先檢查風機的外部設施,如皮帶(dài)部分,排氣壓力,腳螺釘,齒(chǐ)輪油,黃油的軸承部分和管道。如果外部觀察沒有異常,則應将其删除。在風消聲器下,觀察葉輪是否與葉輪碰撞或摩擦。
高壓水冷型三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)噪音較大問題:
1.風機安放問題
很多現場,並(bìng)沒有打水泥基礎,更别說标準風機房,不進行固定安裝就直接送電運行,這樣很容易造成風機底座下高低不平,這樣就容易産生不必要震動,風機在安裝的時候,盡量保證安裝地基的平整,盡量採(cǎi)用水泥底座。
2.風機固定問題
高壓水冷型三葉鼓風機出廠标準配置:根據工廠底座在實際使用過程中與接地螺釘配合,很多客戶根據操作規範看不到底座,底腳和三葉鼓風機在工廠振動。檢查,在沒有腳的情況下,特别是大功率三葉羅茨鼓風機在使用過程中容易産生共振,更多的共振,三葉羅茨鼓風機本身是一個噪音值相對較大的設備(bèi),噪音越大,聲音就越大聲。沒有條件跟随現場,並(bìng)且通過使用焊接到相對堅固的地闆的對角固定闆,可以固定風機基座以避免或減少不必要的共振。
3.風機連接問題
高壓水冷型三葉鼓風機配有标準螺釘(dīng),因此風機幾乎連接到一條水平線。特别是,消音器安裝不應使用錯(cuò)位的安裝方法。所需的噪音會使風機壓力過高而且容易過熱。
4.風機維護
高壓水冷三葉型鼓風機採(cǎi)用皮帶傳動連接方式,但平衡連接實驗和皮帶連接實驗均在工廠嚴格執行,但三葉羅茨鼓風機工作穩定近15-30天並(bìng)在現場。您需要停止執行所有必要檢查的時間,尤其是收緊皮帶。你需要檢查皮帶是否松動。
:
天津天鼓羅茨鼓風機有限公司污水處理三葉羅茨鼓風機供應羅茨鼓風機
山東錦工有限公司
地址:山東省章丘市經濟開發區
電話:0531-83825699
傳真:0531-83211205
24小時銷售服務電話:15066131928
