氣體的分子量越小越難緊縮,比如在氫氣緊縮機中,一級葉輪的壓比大約隻要 1.0 ~ 1.12 ,例如,雲南雲維集團 20 萬噸甲醇緊縮機 , 氫氣的含量爲 68% ,均勻分子量爲 11.55, 氣體在緊縮機中的總壓比爲 2.6 ,該緊縮機用瞭(le) 9 級緊縮 , 有兩個級間冷卻器、 1 個防喘振冷卻器,機型爲 3BCL529 。而在分子量較大的緊縮機中氣體比拟簡略緊縮,但因爲要操控馬赫數不能大於(yú) 1 ,所以葉輪的周速不能過高。
1.2 葉(yè)輪(lún)的轉速和做功
同一類型的葉輪做功才能的巨細與驅動機能供給的功率和轉速有關,滿意大功率的效果是爲瞭(le)使主軸可以傳(chuán)遞滿意的扭矩保證緊縮機的正常運轉;葉輪的轉速越高,葉輪對氣體做功越多,即氣體的壓升越大,可是因爲遭到驅動機、葉輪周速、資料強度、馬赫數等方面的約束。緊縮機靠進步轉速來供給做功的才能是有限的。
1.3 離心緊(jǐn)縮機(jī)中常用的葉輪
葉輪對氣體的做功才能與葉輪的作業功率有關,葉輪的功率首要取決於(yú)葉輪的氣動型線即葉輪的葉片型線。當前常用的葉輪有大三元葉輪、高效二元輪、二元輪。大三元葉輪選用三元葉片,葉輪的出口角視點大,是功率最高的葉輪,其功率在 83% ~ 90% 之間,可是大三元葉輪流量的作業範圍較小。二元葉輪的葉片是二元葉片,葉輪的出口角較小,流量的作業範圍較大。高效二元輪介於(yú)大三元葉輪和二元輪之間。這 3 種葉輪常常調配運用。爲瞭(le)進步描繪作業功率葉輪根本級現已規範化,均勻功率已到達 80% 以上,進步的空間很有限。
經過添加緊縮機的級數來進步葉輪的作業轉速已成爲進步緊縮機整機作業壓比最有用最直接的辦(bàn)法。所以呈現瞭(le)雲南雲維的 20 萬噸甲醇項目的 3BCL529 、 2MCL609 、 BCL6010 等超長的機組。
2 技能難點(diǎn)剖析及描繪(huì)進程剖析
産(chǎn)物 2MCL609 是典型的大支撐(chēng)跨距緊縮機。現聯系理論與實踐,對該産(chǎn)物的技能難點及核算進程簡略剖析如下。
離心緊縮機的級數依照文獻 [1] 的剖析通常少於(yú) 9 級,但将緊縮機的級數描繪到 9 級甚至 10 級是在進步緊縮機轉速、進步葉輪的作業功率等辦法的根底之上,還無法到達用戶需求參數時,而最終選用的一種辦法。緊縮機的級數越多緊縮機的轉子越長,驅動端的支撐軸承和非驅動端支撐軸承之間的間隔越大,也就是在這裏所說的 L / D 。 L / D 的數值一旦超過瞭(le)規則的數值,緊縮機轉子的強度剖析就成爲有必要查核的内容。強度剖析成果不合格,将緻使布局計劃甚至氣動計劃的更改。
強度剖析首要包含單(dān)個葉輪的強度剖析和轉子軸系的動(dòng)力學剖析。單(dān)個葉輪的強度剖析包含葉輪應力核算、半開式葉輪的輪盤自振頻率剖析、半開式葉輪的葉片自振頻率剖析;轉子軸系的動(dòng)力學剖析首要是轉子的安穩性剖析,包含氣體激振剖析軸和鍵的強度核算。反轉剛體質量、重心、轉動(dòng)慣量核算及軸向推力核算、平衡盤尺度斷定也在其間。
氣體激振是轉子動力學剖析的要害内容。氣體激振是指在緊縮機中因爲葉輪内部發作旋轉脫離而發作的對機器的氣體鼓勵。關於(yú)大分子量及壓力高的的離心緊縮機,如化肥設備(bèi)中的 CO 2 緊縮機和合成氣緊縮機,在計劃描繪中需求思考此類疑問。自激振蕩是指壓力高、分子量較大的氣體在經過平衡盤等密封時,因爲壓比高而有能夠到達音速進而誘發對轉子的氣體激振。
如今關(guān)於(yú)機型爲 2MCL609 的緊縮機進行剖析。
2.1 轉子體系的根本布局參(cān)數(shù)
圖(tú) 1 爲 2MCL609 轉子的核算模型簡(jiǎn)圖(tú)。
轉速:額(é)外轉速爲(wèi) 8320 r/min 。
轉子布局參(cān)數:總長(zhǎng)爲 3057 mm ;跨距爲 2475 mm ;總重爲 1300.105 kg 。
軸承靜(jìng)載: 軸承 1 爲(wèi) 6450.87 ( N );軸承 2 爲(wèi) 6303.16 ( N )。
軸承參(cān)數: 最大預負(fù)荷下的最小軸承空隙爲 軸承半徑空隙 min=0. 1357 mm 。
2.2 轉子安穩性剖析區分規(guī)範(fàn)
導(dǎo)緻轉子失穩的要素包含密封效果力、葉輪處(chù)的氣動力、軸承油膜效果力等。依據 API617 第 7 版中 2.6.5 節相關規則,對轉子進行 I 級安穩性剖析。
預期的交叉耦合剛(gāng)度(見 API 617 規範(fàn)第 7 版 2.6.5 .6.a )
2.3 産(chǎn)物2MCL609安穩(wěn)性剖析
關於(yú)本台産物,各級參(cān)數見表
關於(yú)本台産(chǎn)物,剖析成果表明: II 級安穩性剖析合格。
3 定論
綜上所述,在大支撐跨距描繪進程中,轉子軸系的安穩性剖析首要從以下 3 個方面著(zhe)手:榜首,合理的描繪緊縮機的布局,在滿意緊縮機的氣動功能的條件下,使緊縮機的布局盡量的緊湊;第二,合理的挑選軸承,軸承的技能參(cān)數決議著(zhe)軸系的支撐剛度,對軸系的轉子動力學剖析影響很大;第三,在緊縮機的選型進程中要合理的挑選緊縮機的根本級,緊縮機的選型決議著(zhe)緊縮機主機的描繪方向,是不行疏忽的。
孫經理羅茨風(fēng)機(jī)銷售維修
山東錦工有限公司是一家專業生産羅茨風機、羅茨鼓風機等機械設備公司,位於(yú)有“鐵匠之鄉”之稱的山東省章丘市相公鎮,近年來,錦工緻力於(yú)新産品的研發,新産品雙油箱羅茨鼓風機、水冷羅茨鼓風機、油驅羅茨鼓風機、低噪音羅茨鼓風機,赢得瞭(le)市場好評和認可。此類産品已廣泛應用於(yú)電力、污水處理、環保、化工、鋼鐵、建材、農藥、制藥等行業。産品和服務遠銷全國各地及東南亞,深受客戶好評。
羅茨鼓風機爲什麽會溫度過高?是什麽原因造成的?……說到風機故障處(chù)理是各行業使用者最頭疼的問題,一是因爲他們不是專業人員,不能解決機械故障;二是機器發(fā)生故障,在很大程度上直接影響到經濟效益和工作效率。那遇到這樣的問題該怎麽解決?看完這篇文章,讓你豁然開朗!
1、壓力超越規定值較高;葉輪過度磨損,距離大,通風(fēng)不良,室内溫度高,運轉速度太低,皮帶(dài)打滑。
2、鼓風(fēng)機油箱的溫度可能太油,太粗,太髒或過(guò)濾器/消聲器被堵塞。
3、風機進口溫度過高形成的高溫風機齒(chǐ)輪端面齒(chǐ)輪和欠好的一面的距離太小,或由電扇導緻的發熱因素,調整齒(chǐ)輪箱油溫過高的處(chù)理方法是查看是不是正常,可進行油冷卻;油髒的話,可以給潤滑系統和軸承更換新的齒(chǐ)輪油。
4、進入體系阻力太大或太高的溫度,處(chù)理方案是調整體系的運轉;風機轉子磨損的空隙增大,處(chù)理方法是從(cóng)頭修複轉子,調整空隙。
5、羅茨鼓風機分橫向和縱向。卧式羅茨鼓風機,這兩個腎形漸開線轉子(空心或實心),橢圓形的情況下,兩個平行軸構成。事例可分爲水冷式,空氣冷卻,並(bìng)沒有冷卻設備(bèi)種類。
6、羅茨鼓風機的進口和出口安排應合理:上部排氣口的底部(上水平的情況下),所以你能夠運用高壓氣體,以抵消有些轉子和軸重力,下降軸承的壓力,以削減磨損。依據這些條件,當(dāng)風機的溫度過高時,能採(cǎi)取恰當(dāng)的冷卻手法,以保證作業的鼓風機,因爲溫度過高會緻使機器毛病,形成不必要的丢失。
7、在電力、鋼鐵、水泥、造紙等行業,在專利風機設備的大規模運用,因爲天然氣傳輸介質包含瞭(le)許多硬的塵土粒子和酸性氣體,這些設備的流組件,遭到強烈腐蝕,特别是其心髒部分,其運轉速度每秒160米完畢葉輪葉片,速度比其他部位的磨損較爲嚴峻。據統計,由耐磨碳素鋼16Mn制作的葉輪,一般隻要6個月的生命,最短的隻要數十天,盡管磨損外表採(cǎi)用各種辦法,如焊接、噴塗、塗層掩蓋耐磨的,但還是不能從本質上解決問題。
總結以上原因,希望可以幫到大家解決關於(yú)羅茨鼓風機溫度過高的問題,遇到這情況時不要手忙腳亂,需要冷靜去處理。在平常的使用中,做到正確(què)使用、科學維護,羅茨鼓風機的使用壽命還是會很長久的。
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下面我們讨論一下軸承溫度過高的原因及解決辦(bàn)法。羅茨風(fēng)機主要由軸承組成,軸承溫度過高會損壞風(fēng)機。
因爲羅茨鼓風機在冬季室溫較低,其工作狀态不會受到很大影響,當室溫超過30℃時,羅茨鼓風機的前軸承會随室溫升高而超過設定的跳閘溫度。爲防止鑽井起落,工作人員們在套管中加入瞭(le)噴水冷卻作爲應急措施,但並(bìng)未從根本上解決問題。
爲徹底解決羅茨鼓風機的高溫電流問題,我們對羅茨鼓風機進行瞭(le)拆裝和檢測(cè)。拆開檢查前,我們從機器身上找出原因,推測(cè)可能有以下四種可能性。
1.風扇内部間隙改變(biàn),葉輪可能與壁闆産(chǎn)生輕微摩擦,從而引起風扇輸出和電流增大。由摩擦引起的熱量傳遞到軸承,軸承發熱。
2.軸承本身有問題;
3.軸承與軸間間隙過(guò)大,軸承室和軸承之間存在嚴重的發(fā)熱;
4.軸承腔内潤滑油質量差,在軸承高速運轉時不能形成油膜,軸承輥出現輕微幹(gàn)燥摩擦,發(fā)熱嚴重。
是否存在具體(tǐ)的解決(jué)方案?
1.在風(fēng)機外部加設遮陽闆,這是一種非常簡單(dān)的方法,是很多制造商的選擇。
2.軸流風(fēng)扇、耐磨風(fēng)扇等風(fēng)機溫度過高時,風(fēng)機運轉過程中進出口管路閘門不關閉(bì)的可能性較大,此時關閉(bì)進出口管路閘門。
3.此外,由於(yú)機箱劇烈振動(dòng),軸及滾動(dòng)軸承安裝歪斜,前後軸承不齊,風機的滾動(dòng)軸承損壞或軸彎曲,影響風機的軸承溫度。對策:及時更換潤滑劑,減少摩擦系數。
4.電(diàn)動機皮帶(dài)過松,應注意及時更換電(diàn)動機皮帶(dài),調整皮帶(dài)輪,使其受力均勻。
以上是錦工廠家總結的關於(yú)羅茨風機的軸承發熱問題,如果您在使用機器中出現這種情況可以根據上面羅列的幾點去找原因然後進行針對性的解決,希望能夠幫(bāng)助到大家!
山東錦工有限公司是一家專業生産羅茨風機、羅茨鼓風機、回轉式鼓風機等機械設備公司,位於有“鐵匠之鄉”之稱的山東省章丘市相公鎮,近年來,錦工緻力於新産品的研發,新産品雙油箱羅茨鼓風機、水冷羅茨鼓風機、油驅羅茨鼓風機、低噪音羅茨鼓風機,赢得瞭市場好評和認可。産品和服務遠銷全國各地及東南亞,深受客戶好評。
羅茨風機是一種容積式壓縮風機,其核心部件爲包括主、從動軸,葉輪和齒輪的轉子系統。因其具有結構簡單、風機内腔不需要潤滑油、運轉平穩等優點已被廣泛應用於石化、電力、冶煉、食品和污水處理等諸多領域。羅茨風機是電廠濕法脫硫工藝的關鍵設備之一,火電廠鍋爐系統採用石灰石-石膏濕法脫硫方式時,大多採用羅茨風機爲吸收塔鼓入足量空氣,用以氧化吸收塔漿液内亞硫酸鈣,促使其生成易於後處理的二水硫酸鈣。羅茨風機運行的穩定性直接影響脫硫系統的正常運行以及環保達标排放。大唐科技産業集團有限公司信陽項目部#4脫硫系統採用錦工鼓風機廠生産的三葉式羅茨風機,型号爲ASF300,額定電流爲49.4A,軸承在線監測跳閘設定溫度爲98℃,實際運行中羅茨風機電流爲43A,高於其長期正常運行值(30~32A)。冬季時室溫較低,羅茨風機運行狀況良好(室溫5℃時,羅茨風機前軸承在80℃左右),而到瞭(le)夏季,當室溫達到30℃以上時,羅茨風機前軸承随著(zhe)室溫上升超過設定跳閘溫度。爲避免跳閘,機組人員在機殼上加裝噴淋水降溫作爲應急處理措施,但運行中衛生狀況較差,沒有從根本上解決問題。1 解體檢查爲瞭(le)從根本上解決羅茨風機電流高軸承高溫問題,我們對其進行瞭(le)解體檢查,解體檢查前,我們從風機本身查找原因,推測可能有以下四種可能:(1)風機内部間隙發生變化,葉輪可能與牆闆有輕微的摩擦,導緻風機出力大、電流高,摩擦生成的熱量傳遞至軸承處,導緻軸承發熱;(2)軸承自身出現瞭(le)問題;(3)軸承與軸以及軸承室的配合出現瞭(le)較大的間隙配合導緻發熱嚴重;(4)軸承室中潤滑油質量較差,無法在軸承高速運行中形成油膜,軸承滾子出現輕微幹摩擦導緻發熱嚴重。解體後與推測對比如下:(1)風機内部間隙相對於上次檢修後發生瞭(le)變化,主動葉輪和前牆闆間隙爲0.30mm,小於0.40~0.60mm的裝配要求,前牆闆上存在輕微摩擦痕迹,存在導緻軸承發熱的可能;(2)解體後的軸承質量較好,未發現滾子和滾道磨損現象,保持架完好無磨損,排除軸承自身問題原因;(3)軸與軸承内圈配合部位存在嚴重磨損現象,軸與軸承内圈已成爲間隙較大的間隙配合,存在發熱的可能性;(4)軸承室中的油位較高,将油脂放出檢查時發現油脂顔色較黑,判斷爲軸承長期溫度較高,油脂在高溫下易變質,變質後的油脂潤滑性能下降,能進一步引起軸承發熱,形成惡性循環。對風機葉輪檢查後發現葉輪狀态良好,未有磨損的痕迹,考慮到未有動平衡機,因條件受限,未對其進行動平衡試驗即回裝;對風機齒輪檢查後發現齒輪原材質爲20CrMnTi合金鋼,材質較好,在使用中齒輪未發生磨損以及斷齒現象,未對齒輪進行調整;軸承室油箱内每個軸承處均有一個甩油盤,固定在葉輪末端,随著(zhe)軸一起旋轉将油甩至軸承上,讓軸承充分潤滑,有兩個甩油盤發生損壞,採用3mm厚鋼闆按照原來甩油盤尺寸重新制作兩個甩油盤;檢查風機軸承鎖緊螺母止退鎖片,發現已經多次使用,鎖片已經失效,無法起到防止鎖緊螺母松脫的功效,爲防止運行中軸承鎖緊螺母松脫,更換全部失效止退縮片;檢查軸承室油箱殼體冷卻水管路内較多水鏽,對其震打後注入稀草酸溶液,待其充分反應後,将草酸倒掉,重新注入清水,清洗幹淨,保證冷卻水環路的暢通。2 初步處理2.1 處理方案對軸磨損處進行噴塗處理,噴塗後軸承内圈與軸爲0.02mm緊力的緊配合,軸承雖然無損壞,但從長期運行方面考慮,仍然更換瞭(le)FAG廠家C0間隙22224軸承兩套,NU324軸承兩套,軸承室内部油脂進行瞭(le)重新更換,軸承箱骨架油封在經受長期高溫後,存在老化現象,全部更換爲氟橡膠材質,保證運行中不發生潤滑油滲漏,羅茨風機内部間隙進行瞭(le)重新調整,測量部位如圖1,a1是從動輪葉輪與前牆闆間隙,a2是主動輪葉輪與前牆闆間隙,b1是從動輪葉輪與後牆闆間隙,b2是主動輪葉輪與後牆闆間隙,c1是主動輪葉輪與殼體間隙,c2是從動輪葉輪與殼體間隙,d1是主動輪爲動力輪時葉輪之間間隙,d2是從動輪爲動力輪時葉輪之間間隙,調整後參數見表1,符合羅茨風機出廠使用說明書要求标準。d1:主動輪爲動力輪時的測量值;d2:從動輪爲動力輪時的測量值。羅茨風機裝配完畢後,我們對風機進行中心找正,考慮到風機運行中葉輪及軸溫度較高,風機熱膨脹相對於電機要大,風機較之於電機要略低,同時爲上張口,兼顧到電機的轉速爲980r/min,找正結果需要将徑向與軸向誤差控制在0.10mm内,本次中心找正百分表架裝在羅茨風機上,最終找正結果:風機較之於電機徑向偏差爲0.05mm,風機低於電機,軸向誤差爲0.07mm,爲上張口,符合找正要求。2.2 試運結果對風機進行送電試運行,在運行中風機的電流和前軸承溫度曲線如圖2。室溫爲20℃情況下,風機前軸承溫度上升較快,電流仍然較大,未等前軸承溫度上升至跳閘溫度98℃時,及時安排風機進行停運。風機在本次檢修後與檢修前相差不大,檢修中所做調整未起到明顯效果。3 再次處理3.1 制定檢修方案由於在初步檢修中未查找到風機運行中存在問題的根本原因,計劃從如下兩方面考慮:(1)風機前軸承爲22224軸承兩套,本次安裝軸承遊隙爲C0系列,考慮到前軸承發熱嚴重,将兩套前軸承更換爲遊隙爲C3系列的FAG軸承;(2)風機内部間隙正常情況下,風機前軸承溫度以及電流依然高,對風機進出口管線進行排查,羅茨風機出入口管線有可能堵塞或者出口門存在不能全開的現象,若出口管線堵塞将導緻風機出力壓力增大,出口溫度高,進而導緻電流高,軸承溫度高。 3.2 處理過程羅茨風機出口母管後分爲四根支管進入脫硫吸收塔内,因出口風溫度較高,在風機出口每根支管上加裝氧化風減濕水,在對每根支管進行拆開檢查時,發現分叉處堵塞較多垢狀物,其中一根支管已經接近於完全堵死,将管道内堵塞物清理幹淨,同時将垢狀物進行化驗,其中亞硫酸鈣成分爲0.7%,二水硫酸鈣成分爲8.38%,其餘成分爲碳酸鈣與碳酸鎂,排除瞭(le)脫硫吸收塔内硫酸鈣漿液倒吸至出口風管道内的可能,此處所結垢狀物大多爲加濕水受熱後析出的水垢。脫硫系統用水有兩路來源:一路是廠内循環工藝水;一路是從水源地來的單向工業水。工藝水在不斷循環過程中,水中離子濃度偏高,水中碳酸氫根離子在受到氧化風機出口管道高於70℃的風溫作用下,加速轉化成碳酸根離子,結垢闆結,堵塞管道。本次檢修對氧化風機出口管線加濕水進行改造,将原取自工藝水的加濕水改爲從工業水取水,提高水質,同時也對減溫加濕水霧化噴嘴進行更換,從空心錐型噴嘴更換爲螺旋錐型,将噴出水霧更好地霧化,減小霧化後霧滴的直徑,增大瞭(le)霧滴與熱空氣反應面積,能夠更好地起到降溫作用的同時也能減少水垢的生成。将風機前軸承更換爲遊隙爲C3系列的22224軸承兩套,加大遊隙軸承,滾子與滾道間隙相對較大,在運行中受熱膨脹後,減小軸承滾子和滾道的發熱量。風機内部間隙又重新進行瞭(le)調整,調整後的數據與上次調整後的數據相同(圖1及表1),回裝完畢後,進行找正,找正後的數據爲風機徑向低於電機0.05mm,軸向爲上張口,誤差爲0.06mm,符合找正要求。3.3 試運行結果送電後,在室溫爲25℃情況下,再次試運行,運行中數據曲線如圖3。第二次處理後,在室溫爲25℃情況下,風機穩定運行中前軸承溫度不高於72℃,較之於原來下降大於20℃;電流也由原來的43A左右下降至31A,下降12A左右,既保證瞭(le)機組的穩定運行,同時也相對於檢修之前更節能經濟。羅茨風機作爲容積式風機,羅茨風機的流量幾乎不随壓力而變化,應盡量避免風機出口管線堵塞以及出口閥門不能全開等工作狀态,吸收塔液位每提高1m,氧化風機出口壓力增加10kPa左右,出口風溫升高10℃左右,至此已查找到本次羅茨風機前軸承溫度高電流高原因:風機出口管線堵塞導緻出口壓力增加,風機出力增大,風機出力增大後電流随之上升,同時出口管線溫度升高後高溫氣體将熱量傳至葉輪部位,葉輪将熱量通過傳動軸傳至前軸承處;在對出口管線進行疏通後,一切數據均恢複正常。4 結語羅茨風機在運行一個周期後停機檢查時,對風機内部進行檢查是設備管理人員必不可少的一項工作,但對於風機進出口管線系統的檢查,大多處於疏於管理的狀态,容易導緻管線内部結垢而未得到及時清理。通過提高出口風溫減溫水水質以及霧化效果,可以在一定程度上減少水垢生成;定期對出口管線進行檢查,保證出口管線的暢通,才能保證風機正常運行。
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