錦工機械給大家介紹一下羅茨風(fēng)機在運行中機殼會産(chǎn)生過熱原因和軸承燒壞原因
由共振引起的羅茨風機轉子振動(dòng)特征和處(chù)理方法:
當轉子在某一轉速下旋轉,如果産(chǎn)生的離心力頻率與軸的固有頻率-一緻,則軸即發生共振。共振是一種強烈的振動,會使轉子以至整個機組毀壞。轉子此時的轉速即稱(chēng)爲軸的臨界轉速。所以,風機起動後,不得在臨界轉速附近停留,應盡快地跳過臨界臨速,以免發生事故。
羅茨風(fēng)機在運行中機殼會産(chǎn)生過熱原因:
風機在運行中,機殼的内表面接觸氣流,雖然氣流有熱量,但由於(yú)機殼的外表面接觸於(yú)風機房或露天的環境涼空氣,一般不會發生過熱現象。隻有在管網中的閥門全關閉(bì)的情況下,風機運轉時間過長,才會使機殼産生發熱。此時,應停止風機運轉,等待機殼冷卻後在開動。
爲什麽羅茨風(fēng)機上的推力軸承會磨損或發(fā)生燒壞事故:
由於(yú)下列原因,會使風機上的推力軸承被磨損或發(fā)生燒壞事故:
1.葉片積灰垢。葉片積有灰垢後(hòu),使通流面積減小,通流部分各段壓力升高,形成軸向推力增大,從(cóng)而造成事故。
2.隔闆氣封間隙太大,或隔闆接合面間原太大,緻使漏氣嚴重,造成葉輪前後(hòu)壓差增大,導(dǎo)緻推力增大而造成事故。
3.缺油。由於(yú)油箱油位低,油質劣化,造成濾油網堵塞,引起液壓泵打油減少。當(dāng)油中含有的氣泡進人推力軸承後,空氣泡受不住推力而破裂使油膜破壞,結果使推力盤與工作瓦片發生摩擦而造成軸瓦燒壞事故。
4.油不清潔,油質劣或夾(jiā)雜污物,或油中帶(dài)水。
5.推力瓦澆(jiāo)鑄、安裝質量差。如烏金内有雜質,各推力瓦片受力不均,推力瓦片卡澀(sè)。
6.推力盤不平整光滑,或推力盤緊力不夠(gòu),轉動(dòng)時松弛。
7.軸承進油發生故障。進油故障使油膜破壞,如由於(yú)軸承定位銷折斷,引起軸承轉動(dòng)造成進油孔堵塞等。
8.平衡軸(zhóu)向推力的平衡力消失或減(jiǎn)少。
9.機組膨脹受到阻礙(ài)。由於(yú)膨脹不均勾緻使推力軸承各個瓦塊上的負荷也不均勻,局部超負荷而造成軸瓦燒壞事故。
10.原動(dòng)機突然停車(chē),引起風機軸的常動(dòng),瞬時推力增大而造成推力軸承事故。
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下面我們讨論一下軸承溫度過高的原因及解決辦(bàn)法。羅茨風(fēng)機主要由軸承組成,軸承溫度過高會損壞風(fēng)機。
因爲羅茨鼓風機在冬季室溫較低,其工作狀态不會受到很大影響,當室溫超過30℃時,羅茨鼓風機的前軸承會随室溫升高而超過設定的跳閘溫度。爲防止鑽井起落,工作人員們在套管中加入瞭(le)噴水冷卻作爲應急措施,但並(bìng)未從根本上解決問題。
爲徹底解決羅茨鼓風機的高溫電流問題,我們對羅茨鼓風機進行瞭(le)拆裝和檢測(cè)。拆開檢查前,我們從機器身上找出原因,推測(cè)可能有以下四種可能性。
1.風扇内部間隙改變(biàn),葉輪可能與壁闆産(chǎn)生輕微摩擦,從而引起風扇輸出和電流增大。由摩擦引起的熱量傳遞到軸承,軸承發熱。
2.軸承本身有問題;
3.軸承與軸間間隙過(guò)大,軸承室和軸承之間存在嚴重的發(fā)熱;
4.軸承腔内潤滑油質量差,在軸承高速運轉時不能形成油膜,軸承輥出現輕微幹(gàn)燥摩擦,發(fā)熱嚴重。
是否存在具體(tǐ)的解決(jué)方案?
1.在風(fēng)機外部加設遮陽闆,這是一種非常簡單(dān)的方法,是很多制造商的選擇。
2.軸流風(fēng)扇、耐磨風(fēng)扇等風(fēng)機溫度過高時,風(fēng)機運轉過程中進出口管路閘門不關閉(bì)的可能性較大,此時關閉(bì)進出口管路閘門。
3.此外,由於(yú)機箱劇烈振動(dòng),軸及滾動(dòng)軸承安裝歪斜,前後軸承不齊,風機的滾動(dòng)軸承損壞或軸彎曲,影響風機的軸承溫度。對策:及時更換潤滑劑,減少摩擦系數。
4.電(diàn)動機皮帶(dài)過松,應注意及時更換電(diàn)動機皮帶(dài),調整皮帶(dài)輪,使其受力均勻。
以上是錦工廠家總結的關於(yú)羅茨風機的軸承發熱問題,如果您在使用機器中出現這種情況可以根據上面羅列的幾點去找原因然後進行針對性的解決,希望能夠幫(bāng)助到大家!
羅茨風(fēng)機的性能參(cān)數與操作說明:
性能參數
羅茨鼓風(fēng)機的轉速爲150~3000轉/分鍾。流量爲0.15~1200立方米/分鍾,壓力爲9.8~196千帕,功率爲0.75~1000千瓦,單(dān)機重量爲100~9000千克。
操作說明
1.輸送介質的進(jìn)汽溫度通常不得大於(yú)40℃。
2.介質中微粒的含量不得超過(guò)100mg/m3,微粒最大尺寸不得超過(guò)最小工作間(jiān)隙的一半。
3.羅茨鼓風(fēng)機的運轉中軸承溫度不得高於(yú)95℃,潤滑油溫度不高於(yú)65℃。
4.使用羅茨鼓風機時,壓力不得高於(yú)銘牌上規定的升壓範(fàn)圍。
5.葉輪與機殼、葉輪與側(cè)闆、葉輪與葉輪間隙出廠(chǎng)時已調好,重新裝配羅茨鼓風機時要保證該間隙。
6.在運行的時候,主油箱、副油箱油位必須在羅茨鼓風(fēng)機的油位計兩條紅(hóng)線之間。
羅茨風(fēng)機在下雨天如何維護(hù)保養:
1.下雨天,羅茨風(fēng)機在室外運行的時候,有可能會出現油漆脫落的情況。雨水直接腐蝕掉風(fēng)機外殼的油漆,之後又在太陽下面暴曬,出現這樣的情況也是正常的,用戶隻需要在雨天過去後,在外殼上面重新刷油漆就可以瞭(le)。一定要及時重刷油漆,不然的話,脫落的油漆面積會越來越大。
2.下雨天的時候,羅茨風機的螺栓會受到比較大的影響,有可能會出現生鏽的情況。因此,用戶應該在雨季過後,擦掉螺栓上面的水分,還可以在其上面塗上黃油,這樣就可以避免其和外界空氣有接觸(chù),也就斷(duàn)絕其生鏽的可能。
3.雨水還有可能會對電(diàn)路有影響,到時候就可能會引發漏電(diàn)的問題。如果電(diàn)路繼續老化的話,甚至有可能會出現斷(duàn)電(diàn)的情況,要是檢查電(diàn)路及維修。
4.雨天還有可能會影響羅茨風機的進口消音器,要是雨水進入消音器就不好瞭(le),因此,用戶最好是做好遮擋(dǎng)工作,避免其雨水浸濕進口器。
第五,雨水要是進入風機内部結構的話,還有可能會對(duì)葉輪造成影響,有可能會導(dǎo)緻葉輪生鏽,到時候就會影響其風量壓力,要盡量避免這樣的情況。
羅茨風機軸承發(fā)熱原因以及處(chù)理方法:
羅茨風(fēng)機軸承發(fā)熱原因:
1.潤滑系統失靈,油不清潔(jié),粘度過(guò)大或過(guò)小。
2.軸上的油環沒有轉動(dòng)或轉動(dòng)較慢,帶(dài)不上油來。
3.軸與軸承偏斜,鼓風機軸與電(diàn)動(dòng)機軸不同心。
4.軸瓦研刮質量不好,接觸(chù)弧度過(guò)小或接觸(chù)不良。
5.軸瓦表面有裂紋、擦傷(shāng)、磨痕、夾(jiā)渣等缺陷。
6.軸瓦端面與止推平墊(diàn)圈間隙過(guò)小。
7.軸承壓蓋(gài)壓得太緊,軸承内無間(jiān)隙。
8.滾(gǔn)動(dòng)軸承損壞,滾(gǔn)珠支架破損。
羅茨風機軸承發(fā)熱處(chù)理方法:
1.檢(jiǎn)修潤滑系統或更換(huàn)潤滑油。
2.進行修理或更換。
3.找正,使兩(liǎng)軸(zhóu)同心。
4.研刮軸瓦。
5.修理或重新澆(jiāo)鑄瓦襯(chèn)。
6.調整間隙。
7.調整軸承壓蓋襯(chèn)墊(diàn)。
8.更換滾動軸承。
山東錦工有限公司是一家專業生産羅茨風機、羅茨鼓風機、回轉式鼓風機等機械設備公司,位於(yú)有“鐵匠之鄉”之稱的山東省章丘市相公鎮,近年來,錦工緻力於(yú)新産品的研發,新産品雙油箱羅茨鼓風機、水冷羅茨鼓風機、油驅羅茨鼓風機、低噪音羅茨鼓風機,赢得瞭(le)市場好評和認可。産品和服務遠銷全國各地及東南亞,深受客戶好評。
羅茨風機是一種容積式壓縮風機,其核心部件爲包括主、從動軸,葉輪和齒輪的轉子系統。因其具有結構簡單、風機内腔不需要潤滑油、運轉平穩等優點已被廣泛應用於石化、電力、冶煉、食品和污水處理等諸多領域。羅茨風機是電廠濕法脫硫工藝的關鍵設備之一,火電廠鍋爐系統採用石灰石-石膏濕法脫硫方式時,大多採用羅茨風機爲吸收塔鼓入足量空氣,用以氧化吸收塔漿液内亞硫酸鈣,促使其生成易於後處理的二水硫酸鈣。羅茨風機運行的穩定性直接影響脫硫系統的正常運行以及環保達标排放。大唐科技産業集團有限公司信陽項目部#4脫硫系統採用錦工鼓風機廠生産的三葉式羅茨風機,型号爲ASF300,額定電流爲49.4A,軸承在線監測跳閘設定溫度爲98℃,實際運行中羅茨風機電流爲43A,高於其長期正常運行值(30~32A)。冬季時室溫較低,羅茨風機運行狀況良好(室溫5℃時,羅茨風機前軸承在80℃左右),而到瞭(le)夏季,當室溫達到30℃以上時,羅茨風機前軸承随著(zhe)室溫上升超過設定跳閘溫度。爲避免跳閘,機組人員在機殼上加裝噴淋水降溫作爲應急處理措施,但運行中衛生狀況較差,沒有從根本上解決問題。1 解體檢查爲瞭(le)從根本上解決羅茨風機電流高軸承高溫問題,我們對其進行瞭(le)解體檢查,解體檢查前,我們從風機本身查找原因,推測可能有以下四種可能:(1)風機内部間隙發生變化,葉輪可能與牆闆有輕微的摩擦,導緻風機出力大、電流高,摩擦生成的熱量傳遞至軸承處,導緻軸承發熱;(2)軸承自身出現瞭(le)問題;(3)軸承與軸以及軸承室的配合出現瞭(le)較大的間隙配合導緻發熱嚴重;(4)軸承室中潤滑油質量較差,無法在軸承高速運行中形成油膜,軸承滾子出現輕微幹摩擦導緻發熱嚴重。解體後與推測對比如下:(1)風機内部間隙相對於上次檢修後發生瞭(le)變化,主動葉輪和前牆闆間隙爲0.30mm,小於0.40~0.60mm的裝配要求,前牆闆上存在輕微摩擦痕迹,存在導緻軸承發熱的可能;(2)解體後的軸承質量較好,未發現滾子和滾道磨損現象,保持架完好無磨損,排除軸承自身問題原因;(3)軸與軸承内圈配合部位存在嚴重磨損現象,軸與軸承内圈已成爲間隙較大的間隙配合,存在發熱的可能性;(4)軸承室中的油位較高,将油脂放出檢查時發現油脂顔色較黑,判斷爲軸承長期溫度較高,油脂在高溫下易變質,變質後的油脂潤滑性能下降,能進一步引起軸承發熱,形成惡性循環。對風機葉輪檢查後發現葉輪狀态良好,未有磨損的痕迹,考慮到未有動平衡機,因條件受限,未對其進行動平衡試驗即回裝;對風機齒輪檢查後發現齒輪原材質爲20CrMnTi合金鋼,材質較好,在使用中齒輪未發生磨損以及斷齒現象,未對齒輪進行調整;軸承室油箱内每個軸承處均有一個甩油盤,固定在葉輪末端,随著(zhe)軸一起旋轉将油甩至軸承上,讓軸承充分潤滑,有兩個甩油盤發生損壞,採用3mm厚鋼闆按照原來甩油盤尺寸重新制作兩個甩油盤;檢查風機軸承鎖緊螺母止退鎖片,發現已經多次使用,鎖片已經失效,無法起到防止鎖緊螺母松脫的功效,爲防止運行中軸承鎖緊螺母松脫,更換全部失效止退縮片;檢查軸承室油箱殼體冷卻水管路内較多水鏽,對其震打後注入稀草酸溶液,待其充分反應後,将草酸倒掉,重新注入清水,清洗幹淨,保證冷卻水環路的暢通。2 初步處理2.1 處理方案對軸磨損處進行噴塗處理,噴塗後軸承内圈與軸爲0.02mm緊力的緊配合,軸承雖然無損壞,但從長期運行方面考慮,仍然更換瞭(le)FAG廠家C0間隙22224軸承兩套,NU324軸承兩套,軸承室内部油脂進行瞭(le)重新更換,軸承箱骨架油封在經受長期高溫後,存在老化現象,全部更換爲氟橡膠材質,保證運行中不發生潤滑油滲漏,羅茨風機内部間隙進行瞭(le)重新調整,測量部位如圖1,a1是從動輪葉輪與前牆闆間隙,a2是主動輪葉輪與前牆闆間隙,b1是從動輪葉輪與後牆闆間隙,b2是主動輪葉輪與後牆闆間隙,c1是主動輪葉輪與殼體間隙,c2是從動輪葉輪與殼體間隙,d1是主動輪爲動力輪時葉輪之間間隙,d2是從動輪爲動力輪時葉輪之間間隙,調整後參數見表1,符合羅茨風機出廠使用說明書要求标準。d1:主動輪爲動力輪時的測量值;d2:從動輪爲動力輪時的測量值。羅茨風機裝配完畢後,我們對風機進行中心找正,考慮到風機運行中葉輪及軸溫度較高,風機熱膨脹相對於電機要大,風機較之於電機要略低,同時爲上張口,兼顧到電機的轉速爲980r/min,找正結果需要将徑向與軸向誤差控制在0.10mm内,本次中心找正百分表架裝在羅茨風機上,最終找正結果:風機較之於電機徑向偏差爲0.05mm,風機低於電機,軸向誤差爲0.07mm,爲上張口,符合找正要求。2.2 試運結果對風機進行送電試運行,在運行中風機的電流和前軸承溫度曲線如圖2。室溫爲20℃情況下,風機前軸承溫度上升較快,電流仍然較大,未等前軸承溫度上升至跳閘溫度98℃時,及時安排風機進行停運。風機在本次檢修後與檢修前相差不大,檢修中所做調整未起到明顯效果。3 再次處理3.1 制定檢修方案由於在初步檢修中未查找到風機運行中存在問題的根本原因,計劃從如下兩方面考慮:(1)風機前軸承爲22224軸承兩套,本次安裝軸承遊隙爲C0系列,考慮到前軸承發熱嚴重,将兩套前軸承更換爲遊隙爲C3系列的FAG軸承;(2)風機内部間隙正常情況下,風機前軸承溫度以及電流依然高,對風機進出口管線進行排查,羅茨風機出入口管線有可能堵塞或者出口門存在不能全開的現象,若出口管線堵塞将導緻風機出力壓力增大,出口溫度高,進而導緻電流高,軸承溫度高。 3.2 處理過程羅茨風機出口母管後分爲四根支管進入脫硫吸收塔内,因出口風溫度較高,在風機出口每根支管上加裝氧化風減濕水,在對每根支管進行拆開檢查時,發現分叉處堵塞較多垢狀物,其中一根支管已經接近於完全堵死,将管道内堵塞物清理幹淨,同時将垢狀物進行化驗,其中亞硫酸鈣成分爲0.7%,二水硫酸鈣成分爲8.38%,其餘成分爲碳酸鈣與碳酸鎂,排除瞭(le)脫硫吸收塔内硫酸鈣漿液倒吸至出口風管道内的可能,此處所結垢狀物大多爲加濕水受熱後析出的水垢。脫硫系統用水有兩路來源:一路是廠内循環工藝水;一路是從水源地來的單向工業水。工藝水在不斷循環過程中,水中離子濃度偏高,水中碳酸氫根離子在受到氧化風機出口管道高於70℃的風溫作用下,加速轉化成碳酸根離子,結垢闆結,堵塞管道。本次檢修對氧化風機出口管線加濕水進行改造,将原取自工藝水的加濕水改爲從工業水取水,提高水質,同時也對減溫加濕水霧化噴嘴進行更換,從空心錐型噴嘴更換爲螺旋錐型,将噴出水霧更好地霧化,減小霧化後霧滴的直徑,增大瞭(le)霧滴與熱空氣反應面積,能夠更好地起到降溫作用的同時也能減少水垢的生成。将風機前軸承更換爲遊隙爲C3系列的22224軸承兩套,加大遊隙軸承,滾子與滾道間隙相對較大,在運行中受熱膨脹後,減小軸承滾子和滾道的發熱量。風機内部間隙又重新進行瞭(le)調整,調整後的數據與上次調整後的數據相同(圖1及表1),回裝完畢後,進行找正,找正後的數據爲風機徑向低於電機0.05mm,軸向爲上張口,誤差爲0.06mm,符合找正要求。3.3 試運行結果送電後,在室溫爲25℃情況下,再次試運行,運行中數據曲線如圖3。第二次處理後,在室溫爲25℃情況下,風機穩定運行中前軸承溫度不高於72℃,較之於原來下降大於20℃;電流也由原來的43A左右下降至31A,下降12A左右,既保證瞭(le)機組的穩定運行,同時也相對於檢修之前更節能經濟。羅茨風機作爲容積式風機,羅茨風機的流量幾乎不随壓力而變化,應盡量避免風機出口管線堵塞以及出口閥門不能全開等工作狀态,吸收塔液位每提高1m,氧化風機出口壓力增加10kPa左右,出口風溫升高10℃左右,至此已查找到本次羅茨風機前軸承溫度高電流高原因:風機出口管線堵塞導緻出口壓力增加,風機出力增大,風機出力增大後電流随之上升,同時出口管線溫度升高後高溫氣體将熱量傳至葉輪部位,葉輪将熱量通過傳動軸傳至前軸承處;在對出口管線進行疏通後,一切數據均恢複正常。4 結語羅茨風機在運行一個周期後停機檢查時,對風機内部進行檢查是設備管理人員必不可少的一項工作,但對於風機進出口管線系統的檢查,大多處於疏於管理的狀态,容易導緻管線内部結垢而未得到及時清理。通過提高出口風溫減溫水水質以及霧化效果,可以在一定程度上減少水垢生成;定期對出口管線進行檢查,保證出口管線的暢通,才能保證風機正常運行。
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